重点型号产品转动惯量检测中突遇数据异常!面对这直接影响产品质量与生产进度的棘手难题,辽沈集团计量理化中心力学室迅速组建专项党员突击队,展开了一场与数据偏差的较量。

精准排查,设备“洗冤”锁方向。力学突击队第一时间制定核查计划,主动利用车间非生产时段对检测设备进行全面复核。队员们严格遵循标准流程,以标准体为基准,逐项比对设备参数与数据分析,设备各项指标均被证实符合规范,初步排除设备自身故障的可能性。这一结果虽未直接解决问题,却为后续排查锁定了方向、节省了时间,体现了突击队科学严谨、不回避疑点的专业态度。
现场攻坚,锁定偏差溯根源。设备“清白”之后,数据异常之谜仍未解开。突击队果断转变思路,深入现场开展全覆盖式跟踪。从产品放置、工装安装到设备操作,队员们对每一处细节进行记录与分析,最终精准锁定两大核心症结:一是产品工装存在位置偏差,导致检测基准失准;二是操作过程中部件摩擦干扰信号采集,直接影响数据计算。这一阶段的突破,离不开突击队员敏锐的观察力与丰富的实践经验,他们用“火眼金睛”从纷繁现象中揪出关键诱因。
标本兼治,双管齐下保长效。问题根源明确后,突击队迅速制定并实施针对性整改方案。一方面,重新校准产品工装位置,通过反复测试确保定位精准;另一方面,开展现场操作培训,指导检测人员规范动作、控制力度,并加强部件润滑检查,从根本上杜绝摩擦干扰。为验证成效,突击队组织对产品进行复测与重复性试验,最终所有数据均稳定达标。这一系列举措不仅解决了当前问题,更形成了“操作-维护-校验”闭环管理体系,为后续质量管控树立了标杆。
从快速响应到精准施策,突击队通过系统性核查与现场跟踪,逐步揭开问题背后的真相,最终以专业能力化解检测危机,展现出了团队在面对复杂问题时抽丝剥茧、迎难而上的攻坚精神。此次实践不仅保障了生产进度,更为高精度检测流程的优化积累了宝贵经验。