在渤海钻探某钻井平台的日常施工中,离心机突然出现故障,转速骤降且控制面板频繁报警,直接影响钻井液处理效率,若不及时修复将导致施工停滞。机房大班组长立即牵头成立应急维修小组。团队成员首先切断设备电源,按照操作规程逐步拆解离心机外壳与内部组件,通过万用表逐一检测电路接口、传感器及 PLC模块,最终定位故障根源 —— 核心控制线路老化短路,且PLC主板部分元件损坏。由于厂家配件报价高且发货周期长,维修小组决定自行采购适配配件,凭借多年维修经验对照设备图纸,重新梳理线路走向,用绝缘胶带包裹加固裸露线头,精准焊接损坏触点,小心翼翼完成新PLC模块的安装与参数调试。
整个维修过程持续 2天,团队成员轮班值守,反复测试设备运行状态,最终使离心机恢复正常工作,不仅保障了钻井施工的连续性,还直接节约厂家现场服务费20000元。
无独有偶,在同期施工中,钻台大班发现钻井架中心拉杆出现裂纹,若直接更换新件需等待 3天以上。为避免耽误工期,技术人员果断采用电焊焊接工艺,对裂纹处进行精准补焊,随后用砂纸和砂轮反复打磨平整,经过强度测试合格后,将其作为备用拉杆存放,为后续施工储备了关键备件,进一步降低了设备维护成本。